原文服务方: 特种铸造及有色合金       
摘要:
在油底壳压铸工艺中,原浇注系统采用扇形浇道、分区填充,产品气孔、缩孔严重,总泄漏率达21%.通过切断渣包集中排气,改变横浇道,增加局部冷却,减少加工余量,产品外观改善,泄漏率略有降低,但内部品质没有改观,总泄漏率仍高达18%.压铸过程模拟后,发现易于卷气、缩孔导致泄漏的部位,采取调整进浇位置和溢流槽位置、适当增大压铸机二快速度、减少留模时间等措施,产品内部质量大为改观,总泄漏率降至2%,总废品率也由原来的24.5%降至现在的5.1%.
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内容分析
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关键词热度
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文献信息
篇名 降低油底壳压铸件废品率的工艺改进
来源期刊 特种铸造及有色合金 学科
关键词 压铸过程模拟 压铸件 缩孔 泄漏率
年,卷(期) 2008,(9) 所属期刊栏目 压力铸造
研究方向 页码范围 696-697
页数 2页 分类号 TG249.2
字数 语种 中文
DOI 10.3870/tzzz.2008.09.014
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张百在 16 100 5.0 9.0
2 邹剑佳 3 16 2.0 3.0
3 杜海 1 2 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
压铸过程模拟
压铸件
缩孔
泄漏率
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
特种铸造及有色合金
月刊
1001-2249
42-1148/TG
大16开
1980-01-01
chi
出版文献量(篇)
0
总下载数(次)
0
总被引数(次)
44426
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