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摘要:
长岭石化1号重油催化裂化装置进行FDFCC-Ⅲ工艺改造后,催化剂消耗量大,表现为催化剂自然跑损增大,故障跑损频繁,二次燃烧严重.从跑损机理入手,对催化剂跑损原因进行分析.装置平衡剂粒径小于20μm的占20.56%,催化剂粉碎动力学速度常数接近0.022,催化剂日周转次数为120次/d,是常规FCC工艺的1.6倍.同时,再生器主风分布管的引出平衡剂口以及两个偏流返回口,全部置于再生器内第Ⅰ、Ⅱ区间,导致分布不均衡;沉降器与再生器同轴布置,使沉降器局部器壁双面磨损,主风分布管受力不均,引起多次支管断裂.对此,实施如下措施:改善催化剂配方,补充重油提升管下料口周围的主风分布管,增加汽油提升管下料口周边分布管,其支管实行缩径增密措施,更新伸入再生器内的沉降器的所有构件,对催化剂总循环量予以控制,降低各路蒸汽用量等.措施实施后,催化剂跑损量由5.99t/d降到3.2t/d,故障引起的催化剂跑损现象基本消除.
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文献信息
篇名 重油催化裂化装置催化剂跑损原因分析及对策
来源期刊 中外能源 学科 工学
关键词 重油催化裂化 催化剂 跑损 沉降器 再生器
年,卷(期) 2012,(5) 所属期刊栏目 炼油与化工技术
研究方向 页码范围 94-98
页数 分类号 TE624.41
字数 5149字 语种 中文
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中外能源
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1673-579X
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北京市东城区安定门外大街58号4层430房间 《中外能源》杂志社
1996
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