原文服务方: 火箭推进       
摘要:
新一代运载火箭动力系统试验台首次承担某型号动力系统试验任务,在发动机燃料头腔(燃气腔)吹除调试过程中发现吹除压力偏低,难以满足试验要求.介绍了吹除系统组成及利用孔板模拟发动机吹除路背压的调试方案,分析了引起吹除路压力偏低可能原因是孔板模拟的额定吹除流量或供气管路的阻力系数偏大.因此,通过模拟孔板流量系数标定和管路流阻特性计算,最终确定供气管路阻力系数偏大是引起吹除压力值偏低的主要影响因素,并通过制定加大供气管路内径、减少系统阀门数量等针对性改进措施,优化了地面配气工艺系统.经试验验证:吹除压力偏低的原因分析是正确性的,采取改进措施后供气管路的流阻损失降低了47%.同时确定了试前气源的容积及充气压力,保证了试验的顺利进行.
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文献信息
篇名 动力系统试验吹除系统调试问题分析
来源期刊 火箭推进 学科
关键词 配气系统 流阻特性 孔板流量系数
年,卷(期) 2014,(4) 所属期刊栏目 测控与试验
研究方向 页码范围 83-88
页数 6页 分类号 V434-34
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王海峰 15 33 3.0 5.0
2 宋晶晶 4 15 3.0 3.0
3 赵洪波 3 12 3.0 3.0
4 王燕娜 4 9 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
配气系统
流阻特性
孔板流量系数
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
火箭推进
双月刊
1672-9374
61-1436/V
大16开
1975-01-01
chi
出版文献量(篇)
1690
总下载数(次)
0
总被引数(次)
6595
论文1v1指导