原文服务方: 科技与创新       
摘要:
我车间4台ABB机器人承担着全年95%以上的成品卷烟转运工作,每台机器人每天的任务量相当繁重。在最初的设计中,机器人手爪部分的线缆(包括电路和气路)为直接相连,在机器人端部六轴旋转时,线缆会随六轴旋转1周。在旋转过程中,线缆不仅被扭曲,还要被拖紧、放松,进而导致气路和电路受损。4台机器人的使用时间已超过8年,其间,由于气管破裂、电路故障造成的烟包损坏不计其数。气管更换、电路恢复对生产的连续性、车间现场管理的影响巨大。因此,为了解决上述问题,将六轴线缆中的部分安装结构由固定结构变为了可活动结构。
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文献信息
篇名 关于提高ABB机器人六轴稳定性的研发
来源期刊 科技与创新 学科
关键词 ABB机器人 工作原理 卷烟 运动限制
年,卷(期) 2015,(4) 所属期刊栏目 科技前沿
研究方向 页码范围 19-19,31
页数 2页 分类号 TP242.2
字数 语种 中文
DOI 10.15913/j.cnki.kjycx.2015.04.019
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 朱嘉 3 2 1.0 1.0
2 何忠 6 5 2.0 2.0
3 向明波 1 0 0.0 0.0
传播情况
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引文网络
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2007(1)
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2012(1)
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2015(0)
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研究主题发展历程
节点文献
ABB机器人
工作原理
卷烟
运动限制
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
科技与创新
半月刊
2095-6835
14-1369/N
大16开
2014-01-01
chi
出版文献量(篇)
41653
总下载数(次)
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总被引数(次)
202805
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