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摘要:
分析了 M Q1635型门机在抓斗工况下装卸高密度货种时无法抓取满斗的原因,据此对门机抓斗控制部分的 PLC程序进行修改,以完善抓斗深挖功能,然后进行校核与检验,证明本次改进实现了预期目的,最后总结了改进的创新点。
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文献信息
篇名 MQ1635型门机抓斗深挖功能改进分析
来源期刊 机电信息 学科
关键词 抓斗 PLC程序 速度 力矩
年,卷(期) 2015,(9) 所属期刊栏目 设备管理与改造
研究方向 页码范围 66-66,67
页数 2页 分类号
字数 1742字 语种 中文
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1 陆如刚 5 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
抓斗
PLC程序
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机电信息
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大16开
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2001
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