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摘要:
为满足滤棒成型自动化物流生产线的需求,采用伺服精密驱动控制技术对HCF80装盒机控制系统进行了改进。改进后滤棒装盒控制系统主要由主控制器(含人机界面)、上料、整理、装填、推送、空盒传送、实盒传送和待检推移等子系统组成,主控制器及各子系统的控制单元通过串行通信总线相连接,形成一个网络控制系统。工作中通过主控制器协调控制装盒机的各个子系统,各子系统再分别控制对应的机械功能件联动,实现滤棒整理装盒动作的精准控制。结果表明:改进后滤棒装盒效率达98%,无需人工辅助整理装盒,实现了滤棒装盒机的高效全自动运行;滤棒装支精度达(4000±5)支/盒,优于行业生产标准。
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文献信息
篇名 基于伺服精密驱动的滤棒装盒控制系统
来源期刊 烟草科技 学科 工学
关键词 滤棒装盒机 伺服精密驱动 主控制器 子系统
年,卷(期) 2017,(1) 所属期刊栏目 设备与仪器
研究方向 页码范围 87-91,97
页数 6页 分类号 TS457
字数 3969字 语种 中文
DOI 10.16135/j.issn1002-0861.2016.0107
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 堵俊 南通大学电气工程学院 43 357 10.0 17.0
2 吴晓 南通大学电气工程学院 53 317 9.0 16.0
3 倪敏 5 11 3.0 3.0
4 徐思民 4 5 2.0 2.0
5 杨天 2 3 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
滤棒装盒机
伺服精密驱动
主控制器
子系统
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烟草科技
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36-33
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