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摘要:
翻车机控制系统庞大且复杂,特定工作模式决定其活动部位非常多,控制拖缆随着设备而频繁移动.由于工作中拖拽、挤压、卡死、老化等原因经常性导致断芯、接地、隔离性能下降等故障,严重影响设备正常运行.国电青山热电有限公司2台翻车机经过20a高负荷运行,仅控制拖缆故障占整个翻车机故障的70%,剩余故障隔离继电器又占极大比重.重复更换控制拖缆治标不治本,无法从根本上解决实际问题.本文通过对无线控制技术全面探索与实施,替代传统控制拖缆,仅保留电源电缆,消除活动部位物理损坏;去除控制拖缆同时去除隔离继电器,通过总线方式与主控制器直接连接.在翻车机控制系统上大量做减法,保障功能的前提下大幅精简控制系统,提升设备稳定性.
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液压缸
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选型
试验
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 无线控制技术在翻车机上的探索实施
来源期刊 神华科技 学科 工学
关键词 翻车机无线控制 翻车机稳定性提升 无线抗干扰技术
年,卷(期) 2019,(10) 所属期刊栏目 电力
研究方向 页码范围 70-74
页数 5页 分类号 TH237+.3
字数 4956字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-8492.2019.10.016
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 潘勤 国电青山热电有限公司设备管理部 5 1 1.0 1.0
2 刘军 国电青山热电有限公司设备管理部 2 1 1.0 1.0
3 祝浩淼 国电青山热电有限公司设备管理部 1 1 1.0 1.0
传播情况
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2020(1)
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研究主题发展历程
节点文献
翻车机无线控制
翻车机稳定性提升
无线抗干扰技术
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
神华科技
月刊
1674-8492
64-1066/TK
宁夏银川市北京中路168号神华宁煤集团5号楼
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出版文献量(篇)
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