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摘要:
针对某企业FOM-EP型板簧淬火生产线设计了一种板簧淬火辅助机器人,用于辅助BCY3-1800型板簧淬火机进行板簧淬火工序.由回转台机构、机械臂机构、夹具机构组成的机器人,借助加热炉前与机器人上的视觉传感器检测板簧出炉形态、淬火机工作状态与夹具加持状态,使其配合控制系统完成机器人自动夹取、搬运板簧,并实现机器人之间的信息交互.同时,根据现场采集到的板簧出炉时间间隔、板簧运输时间、板簧淬火时间等相关数据,利用列表法对上述数据进行分析处理,优化机器人与淬火机数量,降低企业生产成本,进一步推动车间自动化进程.
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文献信息
篇名 FOM-EP型板簧淬火生产线的辅助机器人技术
来源期刊 金属热处理 学科 工学
关键词 板簧 淬火 机器人
年,卷(期) 2019,(7) 所属期刊栏目 数值模拟
研究方向 页码范围 207-210
页数 4页 分类号 TG156
字数 语种 中文
DOI 10.13251/j.issn.0254-6051.2019.07.044
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李铬 中原工学院机电学院 62 195 7.0 12.0
2 王庆华 中原工学院机电学院 9 11 2.0 2.0
3 魏毅 中原工学院机电学院 4 2 1.0 1.0
4 李幼简 中南大学机电工程学院 1 1 1.0 1.0
5 崔家荣 中密苏里大学计算机学院 1 1 1.0 1.0
6 李细平 1 1 1.0 1.0
7 崔运喜 1 1 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
板簧
淬火
机器人
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
金属热处理
月刊
0254-6051
11-1860/TG
大16开
北京市海淀区学清路18号北京机电研究所内
2-827
1958
chi
出版文献量(篇)
10103
总下载数(次)
47
总被引数(次)
56013
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