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摘要:
为在有限的空间中充分利用工业机器人的有效行程,实现多品种多工位码垛,采用三菱Q系列PLC与CC-Link总线,设计并实现1台码垛机器人6个码垛工位的全自动码垛搬运包装系统,通过三菱触摸屏实时监控系统的运行状态及产能.生产实践表明,该系统具有安全稳定、生产效率高、性价比高等优势,能满足日本客户6个品种同时高速生产的需求,具有较高的推广应用价值.
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文献信息
篇名 基于PLC的多品种多工位码垛系统设计与实现
来源期刊 电气传动 学科 工学
关键词 多品种多工位码垛 三菱Q系列PLC CC-Link总线 码垛机器人
年,卷(期) 2020,(10) 所属期刊栏目 其他
研究方向 页码范围 125-128
页数 4页 分类号 TP273
字数 语种 中文
DOI 10.19457/j.1001-2095.dqcd19957
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
多品种多工位码垛
三菱Q系列PLC
CC-Link总线
码垛机器人
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电气传动
月刊
1001-2095
12-1067/TP
大16开
天津市河东区津塘路174号
6-85
1959
chi
出版文献量(篇)
4223
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7
总被引数(次)
31816
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