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摘要:
西宁特钢精品小棒线在生产φ75 mm的GCr15热轧圆钢时,发现轧后棒材内部存在中心疏松缺陷,导致棒材精整后超声探伤合格率低.通过修改孔型参数,结合数值模拟研究测试棒材芯部应力及等效应变的变化情况,再经现场生产验证,结合成品棒材超声探伤合格率的分析,来验证优化后的孔型参数是否可行,指导现场生产实践,提高轴承钢棒材的产品质量水平.参数的确定中,对各道次压下量的重新分配,主要是增加了第2道次的压下量,从58增加到86 mm,减小了第4道次的压下量,从58减小到30 mm.优化后的工艺直接从11架出φ75mm成品,节约了后2架轧机的能源消耗与轧辊磨损消耗.模拟结果显示第1道次的棒材内部应力由之前的拉应力变为压应力,结合轧制速度的降低,有利于提高棒材芯部质量.实际生产证明工艺优化后低倍质量显著提升,探伤合格率为96.37%,较之前提高3.63%.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 φ75 mm GCr15圆棒材孔型工艺优化及数值模拟
来源期刊 中国冶金 学科
关键词 GCr15圆棒 数值模拟 压下量 等效应变 压应力 探伤合格率
年,卷(期) 2021,(8) 所属期刊栏目 生产技术|Production Technology
研究方向 页码范围 77-82
页数 6页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.13228/j.boyuan.issn1006-9356.20200744
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
GCr15圆棒
数值模拟
压下量
等效应变
压应力
探伤合格率
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中国冶金
月刊
1006-9356
11-3729/TF
大16开
北京东城区东四西大街46号
1991
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