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摘要:
为了解决高温下油基钻井液沉降稳定性的技术难题,对研制的抗温可达220℃,密度可调至2.2 g/em3的高温高密度油包水钻井液配方进行了室内实验评价,分析各组分加量对整体配方沉降稳定性的影响.结果表明该配方具有较强的沉降稳定性.随着有机土加量的增加,体系稳定性逐渐增强,建议有机土加量为2%~3%;提切剂加量为1% ~2%的体系具有良好的沉降稳定性;体系随着乳化剂加量的增加,钻井液的表观黏度和动切力下降,破乳电压增高,乳化稳定性、沉降稳定性增强;润湿剂加量为1%2%时整个体系性能稳定.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 高温高密度油包水乳化钻井液沉降稳定性分析与评价
来源期刊 重庆科技学院学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 高温高密度 油包水钻井液 沉降稳定性
年,卷(期) 2017,(1) 所属期刊栏目 钻采工程
研究方向 页码范围 46-50
页数 5页 分类号 TE254+.1
字数 3867字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杨鹏 中国石油长城钻探公司工程技术研究院钻井液所 80 357 11.0 16.0
2 龙芝辉 重庆科技学院石油与天然气工程学院 38 203 8.0 12.0
3 李建成 中国石油长城钻探公司工程技术研究院钻井液所 20 114 6.0 10.0
4 濮兰天 重庆科技学院石油与天然气工程学院 5 4 1.0 2.0
5 刘亚 重庆科技学院石油与天然气工程学院 4 1 1.0 1.0
6 张仕峰 重庆科技学院石油与天然气工程学院 3 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
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高温高密度
油包水钻井液
沉降稳定性
研究起点
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研究分支
研究去脉
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期刊影响力
重庆科技学院学报(自然科学版)
双月刊
1673-1980
50-1174/N
大16开
重庆大学城
1995
chi
出版文献量(篇)
4247
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