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摘要:
本文对比了同一高度、速度点,发动机接通加力失败和接通加力时出现喘振的两种故障现象.通过对试飞数据的整理和分析,确定故障原因是加力1区供油量太小,不能满足小加力成功点火.当2区开始供油时,加力燃烧室突然开始工作,导致发动机加力工作不稳定.本文可以为航空发动机加力系统供油设计和试飞提供参考.
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文献信息
篇名 某型发动机加力接通故障分析
来源期刊 工程与试验 学科 航空航天
关键词 航空发动机 喘振 加力
年,卷(期) 2013,(2) 所属期刊栏目 试验技术与方法
研究方向 页码范围 30-31,70
页数 3页 分类号 V233.7+56
字数 1267字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-3407.2013.02.009
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 马明明 中国飞行试验研究院发动机所 24 62 4.0 6.0
2 姚尚宏 中国飞行试验研究院发动机所 12 7 2.0 2.0
3 杜毅洁 中国飞行试验研究院发动机所 4 2 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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2020(1)
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研究主题发展历程
节点文献
航空发动机
喘振
加力
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
工程与试验
季刊
1674-3407
22-1392/TH
16开
长春市高新区硅谷大街1118号
1961
chi
出版文献量(篇)
2148
总下载数(次)
9
总被引数(次)
4265
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