作者:
原文服务方: 工业仪表与自动化装置       
摘要:
针对某变速箱装配线人员多、自动化程度低等问题,该文以原PLC控制系统和装配线为主体,设计专用夹具并增加程序,利用协作机器人将原人工工位替代.改造后实现了人/机互换,避免长时间停机;工位节拍提升33.3%;工位合格率提升3%;除去1年回本期,直接降本12万/年.
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工业机器人
拖拉机变速箱
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漏油
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装配工裳
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于变速箱装配线的机器人应用项目
来源期刊 工业仪表与自动化装置 学科
关键词 变速箱装配线 协作机器人 自动化
年,卷(期) 2020,(4) 所属期刊栏目 经验交流
研究方向 页码范围 100-102,112
页数 4页 分类号 TP242.2
字数 语种 中文
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变速箱装配线
协作机器人
自动化
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
工业仪表与自动化装置
双月刊
1000-0682
61-1121/TH
大16开
1971-01-01
chi
出版文献量(篇)
3676
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18688
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