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摘要:
针对一种设计飞行马赫数范围为2.25~4.0的定几何混压式二元超声速进气道由于反压引起的不起动开展了再起动特性风洞实验研究.根据实验结果和二维非定常数值仿真结果分析表明:在Ma=2.51和3.01下进气道性能在进锥/退锥实验中规律一致;按照Ma=2.25的起动面积收缩比确定的喉道面积,使进气道在来流Ma≥2.51时具有自起动能力;而在稳定亚临界状态下具有高的总压恢复系数及形成类似于外压式的气动通道是进气道无回路迟滞现象的主要原因.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 一种定几何混压式二元进气道的再起动特性研究
来源期刊 航空动力学报 学科
关键词 航空、航天推进系统 混压式进气道 定几何二元进气道 风洞实验研究 不起动 再起动
年,卷(期) 2008,(2) 所属期刊栏目 气动热力学与总体设计
研究方向 页码范围 389-395
页数 7页 分类号
字数 5026字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 郭荣伟 南京航空航天大学能源与动力学院 90 925 15.0 22.0
2 谢旅荣 南京航空航天大学能源与动力学院 18 183 8.0 13.0
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研究主题发展历程
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航空、航天推进系统
混压式进气道
定几何二元进气道
风洞实验研究
不起动
再起动
研究起点
研究来源
研究分支
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相关学者/机构
期刊影响力
航空动力学报
月刊
1000-8055
11-2297/V
大16开
北京市海淀区学院37号
1986
chi
出版文献量(篇)
6663
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19
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63928
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